




在煤化工发展领域中,几年来合成氨原料气变换工艺不休改进,源于技术进取的推动以及节能增效的必要,目前全低变工艺被宽泛利用在化工出产中。全低变工艺作为一种节能新工艺,在一样装置前提下,拥有能耗低,设备出产能力大等特点。针对低变工艺这一特点,出产系统积极经营、精心组织,利用其他出产装置检建的有利机遇,两全铺排对4#变换系统进行全面技术刷新。
这次4#变换工艺整改,是将原来的中低变工艺彻底转变全低变流程。为确保项目安全顺利的执行,公司专门成立了技术攻关指挥幼组,进行现场领导作业。凭据现有设备的流程情况,技术组人员通过现场观察丈量,并经具体推算和论证后造订了具体的、齐全的技改规划。采取将原有中变炉改为全低变的一、二段,段间增设增湿器,实 施增湿器喷水取代煤气冷激,同时对原鼓和塔、主热交和水调温器等设备进行刷新,有效提高了其传质传热效能。这次刷新充分利用了原有的设备,实现公司提出的用时短、规划优、投资省的要求。这次变换刷新规划顺利的执行,无不体现出sunbet官网人的智慧和力量。
在现场我们深深地感动着,冬日的隆冬在此刻似乎也“温顺”了不少。参加这次技改的所有人员执行二十四幼时轮流作业,对现实操作中出现的任何问题都丝绝不会放过,总是进行当真分析,造订具体的规划措施,逐一解决,以确保系统顺利开车并达到预期的成效。
这次技改实现后,正常出产情况下,依照理论测算,4#变换蒸汽亏损将降落50%以上,仅此一项每年就可节俭成本500万元以上。同时,系统阻力将进一步降低,对于不变后工续出产和降低电耗都将起到积极的作用。
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